螺旋是膨化機最容易磨損的部位,磨損后會導致電耗上升、效率下降、膨化質量不佳,所以為了控制生產成本,提高工作效率,保證成本質量,時常需要更換。
8月2日,贛州公司生產部便對正常磨損嚴重的六車間膨化機螺旋進行了更換。此次更換螺旋不但能夠降低生產成本,而且還是更換螺旋耗時史上的一次突破。
據贛州生產部經理范敦華介紹,此次更換螺旋的工作是由李湘華工程師主導完成的。原計劃是要利用氧氣切割螺旋的方法進行拆除,預計要12個小時才能完成。在李工的帶領下,大家整整提前了5個小時完成了更換的工作。更換完成后,電耗下降了5.3%-6%,運行電流下降了7.5%,膨化容重提高了5.3%,在膨化螺旋沒有完全磨損的情況下,每噸膨化原料可節省電費2.16元。
李湘華告訴筆者,接到范經理的反饋后,他就和彭化工陳立,機修工李崇亮、劉永東一起展開了更換螺旋的工作,從昨天早上八點半開始到將近下午三點結束。其實螺旋本身不重,就是使用之后里面有結料,拿出來就有困難,相比其他的維修工作也更辛苦。這幾位同事都是有豐富的更換螺旋的經驗,摒棄了耗時長久的氧氣切割螺旋的方法,改成用千斤頂作業,再加上大家齊心協力,心無旁騖,配合默契,便提前完成了。更換完成后,能夠提高膨化效率,保護電機,從而延長機器使用壽命。
點評:在一起,創夢想,共成長!贛州生產部4位員工憑借豐富的維修經驗和團結協作、勇于奉獻的精神,提前完成了任務,共同創造了價值,得到了成長。個人的力量是有限的,團隊的力量是無限的,只有一代又一代的事業接班人緊緊團結在一起,為了共同的夢想而奮斗,柯恩牧業的永續發展方能實現。